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利用镁渣代替部分原料配料煅烧熟料

水泥 2007-11-26

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镁渣是金属镁厂提炼金属镁后排出的废渣,每生产1t金属镁约排出8~9t镁渣,镁渣外观上大部分呈5~10mm块状,少部分呈粉状,辽西地区镁渣年排放量在10万t以上,这些废弃的镁渣既造成堆放场地的浪费、又造成一定的环境污染,因此对镁渣的综合利用已势在必行。为此我厂组织有关技术人员对利用镁渣作原料生产水泥进行了研究与试验,在试验室研究的基础上,在我厂Φ2.5m×10m机立窑上进行了试生产,取得了成功。

1 配料方案的设计 

  1.1 原、燃材料 

  生产用镁渣为锦西镁厂的镁渣。镁渣及原材料化学成分见表1,原煤工业分析见表2。  


表1 原、燃材料化学成分(%)

 表2 原煤工业分析  

 

  1.2 生料易烧性试验 全黑生料试样A1~A3分别在700~1400℃的煅烧温度下,保温30min,冷却后,测其fCaO。生料率值见表3,测量结果见表4。  

表3 镁渣掺量和生料率值 

 
表4 生料易烧性试验不同温度下fCaO(%) 

  由表4可以看出,生料中掺入镁渣后,可以显著改善生料的易烧性,并且随着掺量的增加fCaO呈明显下降趋势,但镁渣掺量不能太大,因为掺量过大会引起硅酸率过高,造成烧结困难,还会造成熟料中MgO超标。根据我厂原材料特点,镁渣掺量控制在20%左右为宜,生料率值控制在KH:0.92~0.95、n:1.8~2.0、P:1.0~1.2。用镁渣代替部分原料配料,如果出现生料中Al2O3含量偏低的情况,可用少量的煤矸石配料加以校正,以弥补Al2O3含量偏低的问题。如需烧制道路水泥熟料或习惯烧高铁料,可不用校正。 

2 利用镁渣配料生产应用效果 

  在实验室研究的基础上,在我厂Φ2.5m×10m机立窑上进行了试生产。 

  2.1 改善了生料的易烧性,提高了熟料质量</BIG><BR></STRONG> 熟料化学成分及率值见表5,质量对比见表6。  

表5 熟料化学成分(%)及率值

  

表6 熟料质量对比 


 

  从表6可以看出掺入镁渣后,出窑熟料安定性合格率大幅度提高,尤其是早期强度提高幅度较大,为生产早强型水泥提供了保障。试生产的425R普通硅酸盐水泥和425R矿渣硅酸盐水泥的化学成分见表7,物理性能见表8。  

表7 水泥化学成分(%)  


表8 水泥物理性能

  
  2.2 降低了熟料煤耗 

  掺镁渣前标准煤耗为152.7kg标煤/t熟料,掺镁渣后,标准煤耗下降到129.8kg标煤/t熟料。 

  2.3 机立窑台时产量提高 

  生料中掺入镁渣后,易烧性得到了改善,上火速度明显加快,基本无粘边、结大块现象,提高了全风使用率,立窑台时产量明显提高,我厂Φ2.5m×10m机立窑台时产量由原来的6.6t/h提高到7.8t/h。 

3 镁渣作用机理 

  1)镁渣由于经过1200℃左右的高温煅烧,具有一定的化学活性,并形成了C2S、CF等初级矿物,这些矿物在熟料煅烧过程中,降低了晶体的成核势能,起到了诱导结晶的作用,改善了生料的易烧性。  

  2)由于镁渣中的钙元素以矿物形式存在,带入生料中一定量的CaO、MgO,从而减少了部分CaCO3、MgCO3分解所吸收的热量。另外,由于镁渣中还含有一定量的C2S、CF等初级矿物,因而同时也减少部分氧化物固相反应所需的热量,在一定程度上降低了熟料的热耗。  

  3)由于我厂石灰石、粘土中含结晶SiO2较高、易烧性较差,生料中掺入镁渣后,降低了结晶SiO2含量,改善了生料的易烧性。 

4 采用镁渣配料后应采取的工艺措施 

  4.1 适当降低配煤量 

  由于采用镁渣配料后,生料的易烧性得到了明显改善,熟料热耗降低,如配煤过多,液相生成较多,会出现底火变软、粘边炼窑等不正常窑情,因此应采取逐步降低配热的原则,开始时应在原配热基础上,降低10%左右为宜,然后再根据窑面情况逐步降低,直至窑情正常。  

  4.2 适当缩小喇叭口角度 

  采用镁渣配料后,生料烧失量降低,一般在34%~35%左右。由于全黑生料烧失量降低,生料球与熟料的体积收缩比降低,因而应适当缩小扩大口角度,我厂Φ2.5m×10m机立窑扩大口角度由原来的14°缩小到11.5°,改后底火较稳定,卸料顺畅,煅烧较正常。 

  4.3 加强立窑煅烧操作 

  采用镁渣配料后,生料易烧性得到了改善,上火速度加快,底火层厚度变薄。应坚持暗火煅烧,湿料层厚度控制在400~500mm,底火层位置严格控制在喇叭口以上,做到大风大料急冷快烧,从而达到优质、高产、低耗的目的。 

结语 

  生产实践证明,采用镁渣配料,可以显著改善生料的易烧性,降低熟料的热耗,提高机立窑的产质量。一个年产8.8万t的机立窑厂每年可利用镁渣一万多吨,创经济效益近一百万元,并且使镁渣变废为宝,解决了镁渣占用场地、污染环境的问题,是镁渣综合利用的有效途径。 

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