水泥 2007-04-27
1 实施方案
1)拆除原分解炉底的接料斗及排灰阀,在分解炉底增设1台自制B350滚筒式拉链机,将分解炉的漏料拉至增湿塔下新增的1台FU200链式输送机上,并汇同增湿塔及窑尾电除尘器收下的窑灰送至NE200板链斗式提升机,与均化库通过斜槽输送来的生料一同进入窑尾生料仓入窑煅烧,增湿塔下螺旋输送机停开(留做备用)。
2)重新制作分解炉底的接料及排灰装置,在接灰斗侧边上部安装溢流灰斗,再装上原Φ500单层重锤阀进行锁风。
在接料斗进拉链机的溜子下装1个耐热钢板制作的B400单层重锤阀进行锁风。
3)在B350拉链机与溢流漏灰斗之间用砖砌一防护挡墙,即使溢流口有较多灰卸出也不会将拉链机埋住。
改进后工艺流程见图1,改进前后分解炉底情况见图2。
1.B400斜槽;2.NE200提升机;3.FU200×25500链式输送机;4.FU200×25000链式输送机;5.GX300×22000螺旋输送机(备用);6.GX300×4000螺旋输送机;7.Φ300刚性叶轮给料机;8.Φ600×2840溢流螺旋输送机;9.B350×18700拉链机;10.接料斗;11.溢流灰斗;12.高温调节阀;13.热风沉降室
图2 改进前后分解炉底
1.分解炉;2.三次风管;3.接料斗;4.Φ500单层重锤阀;5.溢流灰斗;6.B400单层重锤阀;7.新增B350×18700滚筒式拉链机
2 需注意的问题
1)在接料斗侧边必须安装溢流漏灰斗,即使分解炉塌料也不至于将三次风管堵死。
2)将接料斗体积尽量做大点,以便在分解炉塌料时能多装料,减少从溢流漏灰斗漏出的物料。
3)分解炉底的拉链机必须不怕压料,即使在分解炉塌料时也能正常运行。因而选用了自制的B350滚筒式拉链机,采用链条传动,拉链机下料口离拉链机尾部有5m远。同时自制拉链机采用8极的电动机,主轴的转速只有4.93r/min,不会因送料太多FU200链式输送机来不及输送而造成压料故障。
4)B350拉链机入FU200链式输送机的溜子必须采用侧边下料,保证FU200链式输送机在料多时不会将料拉至尾部而损坏。
3 效果
3.1 环境效益
实施后,整个3号窑尾分解炉环境大大改观,未再出现实施前塌料时浓烟滚滚的情况。
3.2 降低成本
增设2台拉链机增加电动机功率13kW,增湿塔螺旋输送机停开减少电动机功率3kW,实际增加10kW。2台拉链机资金投入约4.8万元(年运转率为90%),实际每年增电费约3.5万元。
改造前,2001年的清灰运输费、民工费是4.5万元,再加上生料损耗近2万元,1年多就可收回投资。
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