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飞砂料的形成原因及解决措施

水泥 2004-02-09

国投海南水泥有限公司2000t/d熟料生产线,在熟料煅烧过程中出现较多的飞砂料。这既影响熟料质量,又影响窑衬、三次风管等设备和设施的使用寿命。经研究分析,所用高品位石灰石的结晶完整,煤中S量高,及配料率值不合理,SM过高、IM过低等是飞砂料产生的原因。该公司采取了调整生料配料、加强原燃料质量控制和优化操作、缩短窑尾上升烟道等针对性技术措施,使飞砂料得到有效控制。

我厂2000 t/d熟料预分解窑生产线自1998年12月2~5日通过系统考核后,生产运转一直正常稳定。但在熟料生产过程中,发现熟料中的细粉(俗称飞砂料)量较大约占10%,此飞砂料的产生不仅影响了熟料质量,减少了窑内的耐火砖、喷煤管、窑头罩、三次风管浇注料和窑头电除尘进口风管等设备的使用寿命,而且在处理飞砂料时还对环境造成污染。因此,研究分析我厂飞砂料的形成原因并解决处理具有很现实的意义。

1 飞砂料形成原因探析

1.1 原燃料因素

(1) 石灰石的晶型结构对物料煅烧结粒性的影响。所用石灰石越纯,晶体越大,结晶越完整且有规则,其煅烧结粒性越差,所需热耗越高。在相同的生产工艺条件下,其生产的熟料f-CaO量较高,熟料强度低,并会产生大量飞砂料。而当石灰石中含有一定的泥质成分,纯度较低,成非晶体状或细泥晶状时,往往结粒性较好,能够烧出质量较高的熟料且不易产生飞砂料。从我厂的石灰石岩相分析报告来看,生产用石灰石中,高品位石灰石的晶型结构和晶体发育较好,而低品位石灰石的晶型结构较粗,晶体发育不良。实践中发现,当用高品位石灰石生产时,熟料中的飞砂料量就大。
(2) 石灰石中难烧的f-SiO2量过高,也易产生飞砂料。我厂石灰石中的f-SiO2量较高,有些矿体平均大于5%,有不少地段大于6%,超出了一般规范小于4%的要求。岩相分析也表明:我厂石灰石中f-SiO2的晶体结构较细,发育完好。因此,这样高含量且发育又完整的f-SiO2很难将其磨细,因而造成生料易烧性较差而产生飞砂料。
(3) 物料成分波动大也易产生飞砂料。我厂矿山石灰石品质波动大,预配料效果差;加上生料库均化效果不理想,导致入窑的生料成分波动大,继而引起窑系统热工状况不稳,易产生飞砂料。
(4) 燃料因素[1]。硫酸盐饱和度过高易产生飞砂料。熟料中硫和碱含量应有一定的比例,通常称为硫碱比或硫酸盐饱和度。熟料的硫碱比= w(SO3)/[(w(K2O)+1/2w(Na2O)]。若燃料带入的硫量比较高,原料中带入的碱量偏低,窑系统内硫的循环富集,就会造成熟料中硫碱比过高。硫碱比过高会增加液相量、降低液相粘度和表面张力,结果是改善了熟料颗粒的可浸润性,却降低了颗粒之间的粘着力。粘度和表面张力的降低,会使熟料颗粒结构疏松,物料在窑内滚动时难以形成较大颗粒,或形成后也会由于多次滚动而散开,产生大量细粉。我厂的燃料烟煤中含硫量高达1.09%,熟料的硫碱比为189.36%,大大超过正常控制范围。

1.2 配料率值不合理[1]

(1) SM太高。熟料SM过高也易产生飞砂料。SM是表示在煅烧过程中或在烧成带内固相与液相的比例。在1 400 ℃以上时,熔融物料中的固相为C3S和C2S,Si02基本上存在于固相中,液相则包括了全部的Al2O3和Fe2O3。若SM过高,液相量就会偏少,就不足以将物料结成大的颗粒,熟料颗粒细小,容易产生飞砂料。我厂石灰石中因SiO2含量高,设计时又没有考虑铝质校正原料,因此熟料中SM过高,平均在2.7~3.0,液相量L[L=3w(Al2O3)+ 2.25w(Fe2O3)+w(MgO)]偏低,平均在23%左右。
 (2) IM较低,也易产生飞砂料。IM低时会降低熟料液相的粘度和表面张力,而要使熟料有一定的结粒度,熟料液相应有足够的粘度和表面张力。Al2O3有利于提高液相粘度和表面张力,即提高IM,有利熟料结粒。我厂生料的IM较低,平均在1.2左右。

1.3 其它因素

(1) 入窑分解率过高,使窑内过渡带相应延长产生飞砂料的原因[1]。我厂分解炉规格为5.012 m×19.00 m,热容量大,表现为入窑分解率较高(统计值为92%~96%)和入窑物料温度高(经常为880~ 950 ℃)。入窑分解率高,相应回转窑内的碳酸盐分解带缩短了而烧成带受火焰形状限制不可能随意拉长,因此相应的过渡带变长,这样物料在950~ 1 250 ℃的温度段停留时间过长,而在这个温度段下物料的扩散速度很快,却又形不成阿利特相,势必造成贝利特和游离石灰的再结晶,形成粗大的结构,降低了物料的表面活性和晶格缺陷活性,阻碍了下一步阿利特的形成。熟料中的液相也由于可浸润的表面减少了,难于将物料粘结成粒,严重时造成熟料过烧又有大量的粉料产生,即飞砂料。
(2) 窑热工制度不稳定,也易造成飞砂料。我厂窑系统的上升烟道设计过长,结皮后,清料时间较长,造成窑内热工制度不稳定,而且在结皮较多时,清料时捅料孔开得较多,造成系统漏风严重,导致窑内通风不良,还原气氛浓,烧成温度低,熟料结粒差。

2 解决措施

通过上述分析,针对产生飞砂料的原因采取了如下相应措施。

2.1 调整配料

针对我厂物料硅高铝低的特点,2001年6月起增加了铝质校正原料,即由原来石灰石、粘土、铁粉三组分配料改为现在的石灰石、粘土、铝矾土、铁粉四组分配料(其原料化学组成见表1),从而改变了原来熟料硅高铝低的状况。调整后的熟料率值控制为:KH=0.89±0.02,SM=2.50±0.01,IM=1.50±0.01。配比改变后,液相量达26.18%,熟料结粒状况明显好转。

2.2 加强生产控制,充分利用原燃料

(1) 充分利用低品位石灰石,同时加强生料质量的监控力度。根据我厂石灰石的情况,品位高的石灰石结晶普遍较好,品位较低的石灰石结晶情况普遍较差的现象,通过加强矿山石灰石分析,从矿山的钻孔样开始预控制,充分利用了低品位的石灰石。生产用石灰石的w(CaO)值控制,由原先的48%以上降至45%~47.5%,并投入荧光分析仪进行生料成分控制,使我厂的生产全过程都在监测之下,使得物料的稳定性大大加强。
(2) 加强对原煤与其它辅助原料的质量控制。一是把原煤的有害成分(全硫、碱含量)分别控制在1.0%和1.3%以内;二是加强原煤均化,保证了入窑煤粉质量与稳定。同时,通过对原煤及其它辅助原料的硫碱控制,使熟料的硫碱比控制在合理的范围内(2002年平均在105.17%),为稳定窑系统的稳定操作奠定了基础。

2.3 优化操作和技改

因我厂原料固有的一些特性,飞砂料的存在不可避免。通过在操作中的不断摸索,在进行配料调整、加强生产管理和合理利用原燃料的基础上,进行优化操作,可减少飞砂料量。
(1) 更好地定位了喷煤管的位置,调整一次风量与内外风的关系,可使窑内火焰形状与长度控制在合理的范围内,以保证窑内烧成带的长度和温度。
(2) 通过控制窑内与分解炉的风、料、煤比例,使入窑物料的表观分解率控制在88%~93%,改善了原来预热过度现象。
(3) 冷却机采用厚料层控制,提高了二次风温,使煤粉的燃烧更加充分,烧成带的热度更加集中。
(4) 在2002年2月,利用大修时间对窑尾上升烟道进行技改。技改后,缩短了上升烟道的长度,相应减少了结皮量,使清理结皮用时大大缩短,而且在清理结皮时严格要求清料人员控制捅料孔的打开数量,减少了系统的漏风,改善了窑系统热工制度。从改造后的运行情况看,确实达到了理想效果。

3 结语

通过采取上述系列措施后,飞砂料得到了较好的控制。虽然近来飞砂料还时有发生,但飞砂料量已得到明显减少;窑内的耐火砖、喷煤管、窑头罩、三次风管浇注料和窑头电收尘进口风管等设备的寿命大大提高。随着窑系统设备运转率提高、窑系统热工制度趋于合理稳定及物料稳定性的提高,我厂熟料质量和水泥质量的稳定性大大增强,在强度和标准偏差上均达到了先进企业标准。

参考文献

1 乔龄山. 飞砂料形成机理和解决办法. 《水泥》,1999.8

来源:水泥工程2003年第4期

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