1、点击页面右上角 ···

2、然后点击 “在浏览器打开”即可

5000t/d生产线用电石渣配料的改进

水泥 《水泥》杂志2017年第2期 2017-04-05

目前利用电石渣代替石灰石生产水泥是其最有效的综合利用途径。常规利用电石渣生产水泥熟料是2500 t/d以下的小型回转窑生产线,并且是用3级或4级预热器。

  目前利用电石渣代替石灰石生产水泥是其最有效的综合利用途径。常规利用电石渣生产水泥熟料是2500t/d以下的小型回转窑生产线,并且是用3级或4级预热器。BK公司5000t/d生产线用电石渣配料,其回转窑Φ5.0m×74m三档支承,斜度4%,主传动转速(0.35~4)r/min,采用双系列低压损五级窑尾预热器带NST-I型分解炉和RF5/5000五级旋风筒预热器,配置NC42365推动第三代篦式冷却机,为国内最大应用电石渣线。该生产线2014年7月试生产时全部用石灰石配料,熟料产量最高可达6010t/d,2015年随着外掺电石渣配比由10%提升到35%,窑产量显著下降(4500t/d左右),其工艺及设备问题凸现。为此,针对BK公司的工艺特点,对该生产线用电石渣配料进行改进。

  1、存在的主要问题

  1)电石渣配料秤采用的是手动棒阀,其流量控制非常困难,当冲料时大股料如流水直下,无法确保生料质量的稳定,CaO波动在36.0%~45.0%。电石渣防冲料皮带秤改造十分紧急。

  2)电石渣的密度为2.096g/cm3,比表面积720.9m2/kg。电石渣颗粒细微,80%的颗粒在10~15μm范围内,且颗粒均匀,容重比较轻,出预热器的生料回灰量大,C1收尘收集效果差。入窑生料量少,高温风机及原料粉磨系统含尘浓度高,其附属设备负荷加大。

  3)生料均化库底科氏力秤多次故障,生料入窑量波动大,修复科氏力秤,并在备用下料口很有必要技改增加1台计量秤。

  4)操作不统一,参数控制不合理。电石渣掺量上不去,熟料经常出现黄心料,质量不合格。

  5)堵料后清理难度大,锥部负压表防堵料反应太慢,每次堵料的量又较多。

  6)窑尾烟室结皮严重,人工清理难度大,作业人员安全风险高。

  2、原材料化学分析

  原材料化学分析见表1,煤工业分析见表2,原材料湿基配比见表3。

表1 原材料化学分析

原材料化学分析

表2 煤工业分析

表2 煤工业分析

表3 原材料湿基配比

表3 原材料湿基配比 

3、CO2气氛下电石渣配料生料和普通水泥生料在预热器系统中的逆反应过程

  众所周知:由于预热器系统中C1~C4温度区间为300~800℃,C5及分解炉温度区间为850~920℃,CO2气氛浓度25%~30%,当温度升高到400℃左右电石渣中Ca(OH)2开始脱水发生反应,在C2~C3筒内,生成的CaO迅速吸收烟气中的CO2并与CaO发生反应转化成CaCO3,400~580 ℃之间转化率较快,到730 ℃左右转化的CaCO3又开始分解生成CaO和CO2,同时伴随着强吸热过程,910℃左右分解反应基本完成。当电石渣掺量增加至100%,其转化率接近于118%,并且在700℃的高温区域,CaCO3分解逆反应才能得到完全控制,分解过程得以加速[1]。

  每摩尔Ca(OH)2与CaCO3产生的H2O和CO2气体的体积是相等的,因而掺入电石渣后预分解系统出口废气量是不会变化的。由于Ca(OH)2分解是580 ℃在C2~C3筒内,CaCO3分解是910℃在分解炉内,因此,与常规生料相比,掺电石渣的生料通过预分解系统各部位的废气量有较大的变化,且随着电石渣掺量增加,废气成分中水分增加,废气中的水蒸气极容易与大量的Ca(OH)2分解产生的CaO在低温区发生反应,从而增加了物料的黏附性。此外,电石渣脱水产生的水蒸气与窑内有害成分R2O、SO2、Cl等组分发生凝聚而循环富集,预分解系统更容易产生结皮堵塞。

  毕金栋等[1]研究结果表明:

  1)CO2气氛下,电石渣配料生料和普通水泥生料化学反应过程是不同的;

  2)CO2气氛下400~550 ℃温度区域内,电石渣配料生料Ca(OH)2分解同时存在CaCO3的合成,在C2~C3筒内存在转化成CaCO3的逆反应;

  3)当电石渣掺加量达100%时,生料中Ca(OH)2转化为CaCO3的转化率与普通水泥生料中CaO转化CaCO3的转化率基本一致;

  4)电石渣配料通过预分解系统各部位的废气量和废气成分与常规生料不同,但预分解系统出口的废气量不会有较大的变化。

[Page]

  4、解决措施

  4.1安装一台防冲料皮带秤

  设计安装一台电石渣防止冲料的皮带秤(型号B1400×L7500),并增加6道挡料防冲板,同时在皮带秤上方、料仓下部安装2台电动液推杆闸阀进行流量控制,新技改皮带秤投入运行后解决了电石渣的冲料现象,取到了明显的效果。

  4.2提高C1旋风筒收尘效率

  电石渣配制的生料容重为0.74 t/m3,较纯石灰石磨制的生料轻,导致预热器飞灰多,收尘效果差。解决措施是将两个C1旋风筒内筒各加长500mm,提高收尘效率。

  4.3生料均化库下改用转子秤

  经考察金隅水泥,在生料均化库底备用下料口改用1台生料转子计量秤,替代科氏力秤。该秤是用全新的计量控制技术,针对每个转子格进行物料计算,在下料前已预知每个转子格内的物料重,并针对每个转子格进行转速及动流量阀预给料的双调整,从而实现精确平稳的物料流和计量的准确度,保证了入窑生料量的稳定。

  4.4生产工艺控制参数优化

  针对电石渣的特性和窑炉系统有害成分富集造成系统易堵塞的问题,不断摸索和总结了低温煅烧、电石渣不同掺量和有害成分情况下的不同操作方法。

  4.4.1篦式冷却机

  1)第一段篦床, 料层厚度控制在600~800mm,各室压力如下:F1:7500~8500Pa,F2:7000~8000Pa,F3:5000~8000Pa。

  2)第二段篦床,料层厚度控制在300~350mm,各室压力如下:F5:3000~4500Pa,F8:2500~4000Pa。

  3)入窑二次风温>1000 ℃,出冷却机熟料温度 <120 ℃,篦板温度<80 ℃,篦冷机各室气体温度<60 ℃,余风排气温度<230 ℃,破碎机轴承温度<60 ℃。

  4.4.2冷却机余风系统

  温度:除尘器进口~250 ℃,余风风机进口~250 ℃;压力:除尘器进口:0~-4.9kPa,余风风机进口:0~ -11.76kPa。

  4.4.3预热器及分解炉

  1)生料:80μm筛筛余12%~18%,水分<0.5%,0.2mm筛筛余<2.0%;KH±0.020合格率75%,n±0.1合格率80%,P±0.1合格率90%;煤粉:80μm筛筛余<4.0%,水分<2.0%; 入窑生料分解率90%~98%。

  2)温度:C1出口<330℃,C2进口520℃,C3进口635℃,C4进口725℃,C5进口825℃;窑尾烟室1050~1100℃,分解炉出口870~890℃,入分解炉三次风>850℃,C5入窑物料850℃。

  3)压力:分解炉出口 -800~-1200Pa,入分解炉三次风管-100~-600Pa;窑尾烟室-100~-300Pa,C5锥体-1500~-2000Pa,C4锥体-2000~-3000Pa,C3锥体-2400~-4000Pa,C2锥体-2800~-4900Pa,C1出口-3800~-5000Pa,C2进口-3000~-4200Pa,C3进口-2500~-3600Pa,C4进口-2000~-3000Pa,C5进口-800~-1600Pa。

  4)废气成分:CO<0.5%(CO≥1.5%时报警并报告),O2<3.93%。

 4.4.4回转窑

  1)物料:熟料升重1150~1300g/L,f-CaO<1.5%;煤粉细度同分解炉。

  2)温度:窑筒体表面温度<350℃,窑尾烟气温度1050~1100℃,生料入窑温度850℃;窑头二次风温≥1000 ℃,窑头熟料温度1350℃。

  3)压力(负压):窑头+50~-100Pa,窑尾-100~-300Pa。

  4)窑速0.5~3.8r/min,辅传0.12r/min。

  4.5其他改造

  1)针对CO2气氛下电石渣配料生料在预热器系统中因逆反应过程而容易产生结皮堵塞现象,经2015年12月冬季大修时技术改造,在C1进料管处制作安装三通阀及下料管,当高掺电石渣时就直接下料到C2进料管,物料进入C2与C3连通上升管道到C2筒内,这样就减缓了电石渣在C2~C3筒内发生凝聚而循环富集,减少预分解系统的结皮堵塞。当不掺用电石渣时就按原设计到C1筒内;大修时在各级锥部加装2~4台空气炮,在C4、C5下料管上方与锥部300mm处加装一只负压表,做到及时发现,以减少堵料量。

  2)对篦冷机风室、预热器系统进行漏风治理。对系统各温度、压力点进行校对优化,并更换煤管旋流器,改善火焰发散状态。

  3)窑尾缩口尺寸偏小,入窑生料二次飞扬富集也容易造成结皮。解决措施是在大修时增加了2台空气炮,优化了C5壳体局部和烟室斜坡角度的尺寸。

5、改进效果

  1)熟料质量稳定,熟料的3 d抗压强度平均33.5 MPa,28 d抗压强度平均56.0 MPa,质量稳定性也得到了明显改善。生料和熟料化学成分分别见表4和表5。

表4 生料的化学成分 

表4 生料的化学成分 

表5 熟料的化学成分、率值及矿物组成

表5 熟料的化学成分、率值及矿物组成

  2)通过追溯根源及解决措施的实施,电石渣掺量可达到50%~70%,窑产量最高可达到5850t/d,超设计能力17%,熟料标准煤耗96.7kg/t。

  3)经过冬季大修的技术改造后,预热器系统产生结皮堵塞现象,由每月6~7次减少到2个月才堵塞1次,减轻了员工清堵的高风险劳动强度,提高了回转窑的有效运行效率。

编辑:俞垚伊
监督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com
凡注明来源水泥网的文字、图片、音视频稿件,未经授权,不得转载,违者将依法追究责任。联系电话: 0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。(免责声明)

相关资讯

湖北唯一一家!华新水泥(大冶)公司年生产时间按330天计算

水泥 04-03

天山股份:将持续深化全面降本行动方案

水泥 04-03

河北武山水泥有限公司生产线拆除的公告

水泥 04-03

9条生产线不建了!涉及海螺、华润、天瑞等企业

水泥 04-03

22家水泥企业拟被“限产”!生产时间按照270天计算!

水泥 04-03

中才邦业招贤纳士,职等你来!

水泥 04-02

中材建设承建的全球水泥行业首条全氧燃烧项目回转窑吊装完成

水泥 04-01

远致环保:以技术硬实力实现水泥氮氧化物超低排放

水泥 03-26

央视曝光!耒水铊污染源为良田水泥厂

水泥 03-26

产业峰会|瑞隆重工:水泥企业节能降耗改造是构建零碳排、高效益的可持续生产体系

水泥 03-25

天瑞水泥一条6000t/d熟料生产线不再建设

水泥 03-25

中材国际(南京)与越南龙山集团签署战略合作协议

水泥 03-24

产业峰会|水泥产业困局求解:聚共识破内卷,以技术赢未来!

水泥 03-24

信云智联:以数字化利刃,破水泥行业降本增效难题

水泥 03-24

水泥网独家:贵州省水泥企业能效做到了应提尽提!

水泥 03-24

北京凯盛吉尔吉斯斯坦坎特熟料线项目顺利点火投产

水泥 03-24

公告!2条1000t/d水泥熟料线关停拆除

水泥 03-21

一4000t/d熟料生产线拆除

水泥 03-20

山东一条2500t/d熟料生产线关停退出,新线正在建设

水泥 03-19

全是4500t/d及以上!今年已有4条熟料生产线不建了!

水泥 03-18

内蒙古巴林左旗蒙鑫水泥粉磨生产线移出限制类名单

水泥 03-17

达州利森水泥党员突击队:奋勇争先 砥砺前行

水泥 03-06

一80万立方米混凝土生产线项目正加速推进

水泥,混凝土 03-06

上调50-100元/吨!京津冀及东北地区推涨水泥价格

水泥 03-04

工信部公布第一批先进适用技术名单!

水泥 03-03

降价约560万!2500t/d产能指标二次拍卖

水泥 02-28

浙江金圆水泥4000t/d水泥熟料生产线项目产能置换方案公示!

水泥 02-27

寻找“带头大哥”! 各省份水泥熟料产能第一都是谁?

水泥 02-27

4条熟料生产线项目入选重点项目名单

水泥 02-27

山西一条5000t/d熟料线项目拟引入民间资本3亿元

水泥 02-24

云南水泥建材入围2024中国水泥企业熟料产能全球排行TOP20

水泥 02-24

鱼峰集团入围2024中国水泥企业熟料产能全球排行TOP20

水泥 02-24

金峰水泥入围2024中国水泥企业熟料产能全球排行TOP20

水泥 02-24

各省水泥窑开窑率排行!开窑率最高的是哪个省?

水泥 02-24

塔牌集团入围2024中国水泥企业熟料产能全球排行TOP20

水泥 02-21

上峰水泥入围2024中国水泥企业熟料产能全球排行TOP20

水泥 02-21

亚泰集团入围2024中国水泥企业熟料产能全球排行TOP20

水泥 02-21

葛洲坝入围2024中国水泥企业熟料产能全球排行TOP20

水泥 02-21

阳新娲石水泥补充1250t/d熟料产能指标

水泥 02-21

海螺水泥多条4000t/d以上熟料线不建了

水泥 02-21

华新水泥位列2024中国水泥企业熟料产能全球排行第四名

水泥 02-20

海螺水泥位列2024中国水泥企业熟料产能全球排行第二名

水泥 02-20

最多降价超1个亿!多个水泥资产再次拍卖

水泥 02-20

不建了!2025年已有3个熟料线项目公告撤销

水泥 02-18

黑龙江省宾州水泥两条5750t/d熟料生产线补充产能

水泥 02-17

需求下行、产能过剩背景下窑线规模大小探讨 ——华新万源公司逆势增长启示

水泥 02-17

韶峰南方2024年逆势盈利!今年调高生产经营目标

水泥 02-17

海螺水泥12000t/d熟料线进行技改

水泥 02-17

水泥网独家:2023年长江经济带生态环境警示片反馈问题整改任务能销号了?

水泥 02-15

春节不“打烊” 江苏8条生产线假期不停窑

水泥 02-13

加载中...
缩小

放大
  • 标准
  • 特大
取消
发布
发布成功

打开水泥网APP阅读

取消
确认